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机电厂液压件车间:旧物巧改造 智解“热停机”

近日,机电厂液压件车间立足现场痛点、深挖内部潜力,针对控制柜高温引发的频繁停机难题,摒弃外购专用散热设备的常规思路,将一台闲置冷风机巧妙改造为生产一线的降温卫士,以小改造破解生产大难题,用修旧利废践行降本增效理念。

高温工况下的热停机,一直是困扰车间连续作业的棘手问题。随着夏季气温攀升,车间控制柜长时间满负荷运转,内部温度持续偏高。一旦超出安全温度阈值,设备便会触发保护机制自动停机,不仅打断生产节奏、拉低作业效率,反复启停还会加速电气元件老化磨损,大幅增加维修频次与备件消耗。

面对这个老大难,车间没有延续坏了就换的老路,也没有选择采购单价较高的成套专用散热设备——那样不仅投入大,还存在后期运维烦琐等问题。车间技术团队主动担当,将“人努力”的主观能动性落到实处,决定不等不靠、自主攻关,目标很明确:控制柜内部温度降不下来,换再多的配件也是治标不治本,必须找到低成本、高效率的持续降温方案。

灵感往往在不经意间闪现。在一次库房整理中,角落里一台闲置的办公室冷风机引起了大家的注意——这台设备原本用于办公区域降温,因布局调整被闲置已久。车间技术人员突发奇想:能否将它到生产现场,专门为控制柜服务?说干就干,技术骨干立即对冷风机进行了巧妙改造。

技术骨干一方面在冷风机出风口加装定制送风管道,直接接入控制柜进风口,实现冷风精准直达核心发热区域;另一方面通过持续向柜内输送经过冷却的干燥空气形成正压环境,既有效降低了控制柜内部核心温度,又能防止外部粉尘进入柜内造成二次污染。

这套改造方案全程依托闲置物资完成,没有新增采购成本,冷风机重新上岗后,效果立竿见影:控制柜内部温度得到稳定控制,解决了因过热导致的非计划停机问题,设备连续作业时长显著增加;同时,恒温运行环境减少了高温对精密电气元件的损伤,预计每年至少避免2次因过热导致设备停机故障,节约的维修费用超过3万元,同时也间接避免了每次停机造成的工期延误,保障了下道工序的衔接连续性,经测算间接节约费用2-3万元。

此次闲置冷风机再就业、智解设备热停机难题,是机电厂基层单位落实强经营发展策略的生动缩影。接下来,机电厂将继续引导各车间持续挖掘修旧利废、小改小革潜力,让创新活力扎根生产一线,让降本增效融入日常工作,为企业高质量发展持续贡献基层力量。

 

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