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30米跨龙门铣镗床立板加工“破局”记 ——机电厂金工车间程序优化从“单打”到“双赢”

机电厂金工车间承担的履带式自移机尾立板加工任务,近期完成了一次加工程序的深度优化。立板是煤矿井下带式输送机自移机尾中部机架两侧的关键受力构件,起支撑、导向和承重作用,其加工精度直接影响设备服役表现。然而,就是这块承重墙,此前一度让30跨米龙门铣镗床的几位操作工颇费周折。

问题出在加工方式上。该工件工序多、精度要求高,原先采用单件单独装夹加工,装夹频次高、辅助耗时久。操作工闫勇在现场操作时敏锐察觉到,每次单件吊运、找正、装夹就要耗时1020分钟,批量加工时重复劳动密集,机床有效运转时间被不断压缩。经车间工艺调整,改为两件对同步装夹、一次加工成型。但新的难题随之而来:双件加工程序量陡增,程序代码达3M,机床自带存储空间不足,只能依赖外接CF卡导入程序生产。外接模式下,程序一旦中断就必须从头读取、重新加工,操作繁琐且毫无容错空间,生产节奏被拖慢。

车间主任吴永明获悉后,当即协调工作任务,为技术攻关腾出试验时间。由操作工闫勇牵头,技术团队李梅香、苏晓东、侯惠安、杜春迅速集结,侯惠安作为金工车间施工专员、高级技师,在团队中承担了关键的工艺校核与方案落地工作。团队定下目标——把程序塞回机床本机存储。

攻关并不顺利。团队先后开展十余次程序调配与上机试验,初期反复出现走刀偏移、尺寸不均、震刀、表面粗糙度不达标等问题。每一次失败都意味着重新梳理刀路、重排坐标、重调参数。技术团队从三个方面逐项突破:运用复合调用编程,整合两道单件重复工序,将程序从3M压缩至0.8M,直接从本机调用,彻底摆脱CF卡依赖;重新规划铣削与孔走刀路径,均衡切削受力,省去重复编程步骤,保证两件工件尺寸精度统一;优化程序框架,预留工艺参数调整段,后续微调公差加工参数便捷高效。

成果实实在在。双件同步装夹后1020分钟装夹找正时间,批量加工时机床利用率显著提升;程序存入本机存储,一键调用,中断后快速恢复,操作工不再需要对着外接设备反复调试。车间师傅们说得直白:以前靠卡,现在靠脑子。编程就是把复杂的变成简单的,把大容量变成小容量。

此次优化的意义不止于一块立板。嵌套子程序编程思路具有可复制性,后续可推广至车间其他批量、大型工件加工。更重要的是,这次攻关锻炼了队伍,操作工从按循环启动参与编程调试靠近了一步。从被动应对到主动破题,金工车间用一次务实的程序改良,为同类工件批量加工蹚出了一条可借鉴的路子。

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