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机电厂智能矿山研发运维中心:立柱检修巧把脉 精准降本见实效

在机电厂智能矿山研发运维中心近期开展的ZF21000大型液压支架立柱检修任务中,一项成本管控创新悄然落地。作为矿井液压支架的“顶梁柱”,立柱由外缸和内部活塞组成并由高压乳化液推动活塞升降,实现井下支架稳定支撑。活塞外表面需经电镀处理形成耐磨防腐层,以抵御井下恶劣环境,保障长效安全运行。

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面对以往拆解后对所有活塞电镀层“一刀切”返镀造成的资源浪费,运维中心紧扣“全员参与、全要素管控、全过程优化”成本管控理念,创新实施精细化前置鉴定:拆解活塞后,先对其电镀层进行专业抛光,使表面状态清晰显现;再由技术骨干联合工艺部门专业人员检测评估。通过精准诊断,仅对存在磨损缺陷的活塞执行电镀,而将74镀层完好的活塞直接复用,跳过电镀环节。

“多花功夫精细鉴定,能为厂里省下真金白银,值!”面对工序复杂度的提升,职工们立足经营大局主动担当。本批200ZF21000支架活塞经此创新流程,成功精准复用74根完好件,单此一项节约电镀费用9.6万元

该经验同步应用于ZY5000型支架调试检修。技术人员通过专业测量工具对密封件进行系统性鉴定,复用达标件,预计再降成本10万元。运维中心以一道工序的精准变革,将成本管控贯穿检修全流程,在保障设备安全可靠运行的前提下,深挖降本潜能,生动诠释了“精准管控”的实践真谛,为机电厂深化成本管控提供了扎实范本。


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